检查驱动电路,共6片A316J承担6路驱动脉冲输出任务,有3片输出上臂脉冲的驱动电路损坏,但没有同型号的集成电路更换。根据维修其他
型号变频器的经验,可用3片(担任三相下臂驱动的)A316J担任三相oc信号报警输出,即能满足保护要求。故将另3片用3120驱动光鹊IC替换。原IC为16脚双列贴片封装,换用IC为8脚双列直插式封装。连接也较为方便,只将新IC的脚8对焊原脚12、脚13,将新IC的脚5对焊原脚9、脚10,将新IC的脚6和脚7相连后对焊原脚
11o因原IC输入方式为运放输入,新IC为光电管输入,故需较大的输入电流。拆除原输入侧的202接地电阻,换为5.IkD电阻;将新IC的脚3接地;原脚1串人3000电阻后接入新IC的脚20通电试之,静态电压正常。
换用新CPU主板后,通电检测6路驱动电路的静态输出负电压和动态脉冲输出,均正常。将损坏的IGBT模块换新后,试机正常。
VWS5.5HF3EH型日立变频器启动后,变频器发出“吱吱”的fl!]声,声音随频率的上升逐渐变得尖锐刺耳。声音持续约4s后,变频器发出故障报警信息,显示屏匾示“OCACCEL”。无论带负载还是空载,都是如此。
由于是开机升速出现过电流,为了排除加速时间短的因素,于是修改加速时间,由原来的10s改为30s,但故障依旧。按照变频器的使用经验,空载情况下,即使变频器无加速延时时间立即进入规定频率也不应有过电流产生。拔掉GTR驱动信号线测量驱动信号,发现每路信号都有,并且相位也正确。由于此变频器过去有人修过而没修好,因而怀疑主电路的走线不合理引起干扰造成过电流。改变走线位置,但没有什么成效。又怀疑大电容器漏电严重产生大的脉动,造成过电流。检查电容器的容量和充放电性能,没发现异常现象。最后怀疑是驱动部分的问题。
当不接GTR模块时,变频器没有过电流保护;
→旦接GTR模块,变频器就有过电流保护。在变频器驱动信号全部正常的情况下,产生故障可能有两个原因:一是驱动模块的能力衰退,不能驱动接线拆除,送电试机正常。
GTR;二是电容器失效造成驱动电源不稳定,负载能力减弱,供给GTR基极的信号不正常,使CTR开关时间配合不好,造成主电路过电流。由于电容器是易损件,故首先检查电容器。把所有的电容器都拆下检查,漏电流基本上没有差别,充放电性能也很正常。用电容表测量时发现有一个电容器的容量比其他电容器的容量小,但不明显,就没有更换它。于是换驱动模块,从正常的变频器上拆下确定是好的模块换到这台变频器上,开机试验故障依旧。驱动模块出故障的可能排除了。由于三相输出同时出问题的可能性较小,为了确定是哪一相出问题,只接→相的驱动信号(Bl、Ll和B2、口),通电单相试验,发现一相输出正常,其他两相无论接哪一相都保护动作。由于三相输出的驱动器件相同,所以采用正常回路和故障回路相同器件对调的方法找故障件。最后找出了故障原因,问题还是出在那个容量比较小的电容器上。由于该电容器的容量不足造成驱动信号失常,使变频器工作时过电流。更换电容器后,变频器工作恢复正常。
维修经验与体会:在变频器维修中,有些元件受温度漂移、离散性及电流、电压的影响,拆下来用万用表测量正常,而一上机便呈现不良状态,容易误导维修者。在这种不能准确判断元件好坏的情况下,采用替换法是最快捷的方法。现在遇到驱动电路疑难故障,做法是把驱动电路的小电容器全部拆下来,测一下是否漏电和失效,将可疑小电容器全部替换。
东元7300PA型、3.7kW变频器送修。接通电源,检测U、V、W,三相有输出,但严重不平衡,判断有驱动电路异常或模块损坏。测量逆变电路功率级U丰目内部上臂二极管,开路。一般情况下,与此二极管并联的IGBT管往往也已经损坏c而事实上,IGBT管子由短路电流烧断,所并联的二极管受冲击同时损坏。
将逆变模块SPii12E拆除后,通电准备检测6路驱动电路。一通电,变频器即跳过热故障,CPU在故障状态锁定了驱动脉冲的输出。由于元触发脉冲输出,故无法检测驱动电路的好坏。必须先临时解除过热故障的锁定状态,才能检查驱动电路的好坏。
观察线路板,逆变模块有两个标有Tl、T2的端子,可能为模块内部过热报警输出端子,一端经一只电阻引人5V电源,另一端接地。当T2端子悬空时,Tl端子经上拉电阻输出高电平模块过热信号,保护停机。试将Tl、12端子短接后送电,不再出现保护停机。
检查U相上臂IGBT驱动电路,无触发脉冲输出。将驱动电路(IC/PC923)换新后,6路脉冲输出正常。
3结语
检修变频器驱动电路,某一路IGBT管损坏;后,相应的驱动IC也会因冲击同时造成损坏,也必须对该损坏模块同一支路的驱动IC进行检查。不能仓促换用新模块,以免造成换t的新模块国驱动电路异常造成再度损坏。